Увеличение производительности установки получения этана и удаления азота
Компания «ГазСёрф» выполнила комплекс работ по модернизации холодного блока криогенной установки получения этана и удалению азота, что позволило увеличить ее производительность на 30%.
Установка глубокой переработки СОГ
В 2010 года на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе была спроектирована и запущена в эксплуатацию криогенная установка по переработке сухого отбензиненного газа (установка получения этана и удаления азота). Новая установка является единственной в России, в которой применяются криогенные технологии (минус 183,7 градуса С) для удаления азота и разделения метано-этановой фракции.
До модернизации
До проведенных работ производительность установки составляла:
- 41 500 нм3/ч по входному газу,
- этан С2 5,74 % об.,
- этан на выходе из установки 2 948 кг/час.
Мероприятия
В результате анализа и выполнения всех необходимых расчетов (тепловых, гидравлических и гидродинамических) в 2014 году инженеры "ГазСёрф" предложили реализовать комплекс мер для увеличения производительности установки:
-
Увеличение открытой поверхности тарелок колонн Т-300 и Т-200 - замена активных панелей тарелок
-
Изменение конфигурации трубопроводов ТРД-125, ТРД-127, ТРД-146, ТРД-109
Сроки работ
До начала работ инженерами компании проведены ряд технических совещаний совместно с монтажной организацией для оптимизации и сокращения сроков выполнения работ по модернизации установки.
Сокращение сроков выполнения модернизации установки удалось достичь за счет:
- Организации круглосуточного режима выполнения работ.
- Поставки необходимых материалов и оборудования в срок.
- Увеличения численности персонала монтажной организации.
- Присутствия на площадке специалистов "ГазСёрф" разных направлений для оперативного решения возникающих вопросов.
- Организации одновременной работы сотрудников "ГазСёрф" по техническому обслуживанию компрессоров совместно с ПАО "Татнефть".
Ход работ
До начала монтажных работ произведены все необходимые подготовительные работы, включая:
- Выпуск конструкторской документации.
- Выполнение необходимых расчетов.
- Входной контроль и приемка оборудования (тарелок) на заводе-изготовителе.
- Поставка материалов.
Основной этап включал
- Подготовительные работы по обеспечению доступа во внутреннее пространство.
- Демонтаж существующих тарелок, монтаж новых тарелок в колоннах Т-300, Т-200.
- Монтажные работы по закрытию колонн Т-300,Т-200, включая сварочные работы.
- Монтажные работы по переобвязке ребойлеров колонн Т-300 и Т-200
- Устранение негерметичности коммуникаций внутри холодного блока.
- Пневматические испытания и неразрушающий контроль сварных швов.
- Участие в выводе установки на проектный режим.
После модернизации
В результате модернизация установка дала увеличение количества извлекаемого этана до 3836 кг/час вместо 2948 кг/час, что составляет 30%.
- 54 000 нм3/ч по входному газу,
- этан С2 5,74 % об.,
- этан на выходе из установки 3 836 кг/час.
Количество извлекаемого этана в год вырастет на 7565 тонн.